Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: |
2019 |
Autor(a) principal: |
Nascimento, Leonel Antônio Reis do |
Orientador(a): |
Nodari, Christine Tessele |
Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
Tipo de documento: |
Dissertação
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Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
Idioma: |
por |
Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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Departamento: |
Não Informado pela instituição
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País: |
Não Informado pela instituição
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Palavras-chave em Português: |
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Palavras-chave em Inglês: |
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Link de acesso: |
http://hdl.handle.net/10183/213175
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Resumo: |
O objetivo deste estudo é apresentar a implementação de procedimentos metodológicos com relação as atividades de manutenção, elaborados com base nos conceitos da Manutenção Centrada em Confiabilidade - MCC e aplicados em uma empresa produtora de poliuretano flexível (espuma). Para a realização do projeto, foram utilizadas análises dos tempos médios de reparo (MTTR), tempos médios entre as falhas (MTBF) e também a disponibilidade do equipamento, a fim de desenvolver o estudo de caso aplicado em uma empresa nacional fabricante de poliuretano flexível, cuja produção anual chega a 1.440.000 m³. Para tanto, as principais etapas para a aplicação do método são: a) Definição e capacitação da equipe multidisciplinar; b) Seleção dos equipamentos que impactam na confiabilidade, através da coleta de dados do sistema de manutenção; c) Análise de confiabilidade dos equipamentos críticos, d) Análises das funções e falhas funcionais dos componentes críticos, e) Identificação e seleção dos conjuntos e subconjuntos; f) Desenvolvimento de uma FMEA para estabelecer os riscos relacionados a essas falhas no equipamento; g) Estabelecer ações e planos de manutenção para cada modo de falha. Dessa forma, a implantação da MCC permitiu a redução das falhas nesse equipamento, evidenciando uma maior confiabilidade. Foi possível perceber uma redução de custos na ordem de R$ 450.000,00 anuais. Tal economia financeira diz respeito a custos com paradas não programadas, horas extras não planejadas, redução de estoques de peças de reposição, bem como a redução de 10 toneladas de estoque pulmão referente às peças cortadas para a produção. Isso equivale a 15% de produção de blocos produzidos em um dia, o que permitiu ocupar menos espaço, resultando em uma área livre de 100 m². |