Auditoria energética a uma fábrica de tintas
Main Author: | |
---|---|
Publication Date: | 2016 |
Format: | Master thesis |
Language: | por |
Source: | Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) |
Download full: | http://hdl.handle.net/10400.22/11061 |
Summary: | O principal objetivo deste trabalho visa melhorar a eficiência energética da empresa, através da determinação do consumo energético de todos os equipamentos, descobrindo assim quais os maiores consumidores de energia e então proceder à otimização energética dos mesmos. Além disso foi proposto outro objetivo, o de calcular os gastos de energia por quantidade de produto. Inicialmente fez-se uma análise à empresa utilizando as faturas de eletricidade e os dados de produção do ano 2015 de forma a determinar quais os meses em que se consome mais energia e também em que existe maior quantidade produzida. De seguida deu-se início às medições utilizando o analisador de energia elétrica Janitza UMG 96S equipado com 4 cabos medidores de tensão e 3 pinças amperimétricas, o qual regista valores instantâneos de vários parâmetros elétricos (corrente, tensão, energia ativa, potência, fator de potência, etc.), em intervalos de 5 minutos. As medições foram realizadas por setores, começando pelo setor das tintas plásticas, passando pelo setor dos esmaltes e vernizes e no final nos ventiladores e num dos compressores. No final analisaram-se os dados de forma a calcular os consumos por equipamento e por quantidade de produto fabricado procedendo-se a cálculos para possíveis melhorias. Com este trabalho concluiu-se que devido à baixa utilização dos motores dos dispersores, o sobredimensionamento destes, ou até mesmo a instalação de variadores de frequência eletrónicos não é economicamente viável. Com o cálculo realizado para a viabilidade da instalação de um variador de frequência eletrónico num dos equipamentos, o período de recuperação foi de 24,7 anos, o que torna o investimento não viável em termos económicos. No entanto existem outras razões que justificam a necessidade de investimento num variador de frequência eletrónico para o dispersor 50. Estas razões são nomeadamente a falta de peças que possam ser utilizadas para substituir peças avariadas do variador atual. Esta situação tem-se verificado com frequência ultimamente. Foram também analisados os investimentos em novos moinhos e num novo compressor, sendo o compressor um investimento de 35800€ recuperável ao fim de 4 anos. Analisou-se a substituição de 4 moinhos já existentes por 2 tipos de moinhos diferentes (um moinho de cesto ou quatro moinhos horizontais semelhantes ao moinho 67), sendo que ambos traziam vantagens a respeito de segurança, de poupança da quantidade de corante utilizado devido à melhor moagem, e um menor tempo de resposta. Quanto ao período de recuperação também é semelhante sendo de 25 anos para os moinhos horizontais semelhantes ao 67 e de 26 anos para o moinho de cesto. O que torna estes 2 investimentos diferentes é o valor inicial, sendo o investimento nos moinhos horizontais 4 vezes superior ao investimento no moinho de cesto. Quanto à substituição da iluminação nomeadamente substituição de lâmpadas fluorescente e de halogénio por lâmpadas LED, há um investimento de cerca de 14.550 € que se traduz numa poupança anual de cerca de 7571,01 €/ano tornando este investimento recuperável em menos de 2 anos. Concluiu-se também que os equipamentos medidos e estimados apenas correspondem a 50% do consumo de energia da empresa, e destes consumos medidos e estimados 50% são relativos aos equipamentos auxiliares. |
id |
RCAP_792ec5e8d2d870e010a734c3f3eea597 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:recipp.ipp.pt:10400.22/11061 |
network_acronym_str |
RCAP |
network_name_str |
Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) |
repository_id_str |
https://opendoar.ac.uk/repository/7160 |
spelling |
Auditoria energética a uma fábrica de tintasEnergiaAuditoria energéticaEficiência energéticaEnergyEnergy auditEnergy efficiencyO principal objetivo deste trabalho visa melhorar a eficiência energética da empresa, através da determinação do consumo energético de todos os equipamentos, descobrindo assim quais os maiores consumidores de energia e então proceder à otimização energética dos mesmos. Além disso foi proposto outro objetivo, o de calcular os gastos de energia por quantidade de produto. Inicialmente fez-se uma análise à empresa utilizando as faturas de eletricidade e os dados de produção do ano 2015 de forma a determinar quais os meses em que se consome mais energia e também em que existe maior quantidade produzida. De seguida deu-se início às medições utilizando o analisador de energia elétrica Janitza UMG 96S equipado com 4 cabos medidores de tensão e 3 pinças amperimétricas, o qual regista valores instantâneos de vários parâmetros elétricos (corrente, tensão, energia ativa, potência, fator de potência, etc.), em intervalos de 5 minutos. As medições foram realizadas por setores, começando pelo setor das tintas plásticas, passando pelo setor dos esmaltes e vernizes e no final nos ventiladores e num dos compressores. No final analisaram-se os dados de forma a calcular os consumos por equipamento e por quantidade de produto fabricado procedendo-se a cálculos para possíveis melhorias. Com este trabalho concluiu-se que devido à baixa utilização dos motores dos dispersores, o sobredimensionamento destes, ou até mesmo a instalação de variadores de frequência eletrónicos não é economicamente viável. Com o cálculo realizado para a viabilidade da instalação de um variador de frequência eletrónico num dos equipamentos, o período de recuperação foi de 24,7 anos, o que torna o investimento não viável em termos económicos. No entanto existem outras razões que justificam a necessidade de investimento num variador de frequência eletrónico para o dispersor 50. Estas razões são nomeadamente a falta de peças que possam ser utilizadas para substituir peças avariadas do variador atual. Esta situação tem-se verificado com frequência ultimamente. Foram também analisados os investimentos em novos moinhos e num novo compressor, sendo o compressor um investimento de 35800€ recuperável ao fim de 4 anos. Analisou-se a substituição de 4 moinhos já existentes por 2 tipos de moinhos diferentes (um moinho de cesto ou quatro moinhos horizontais semelhantes ao moinho 67), sendo que ambos traziam vantagens a respeito de segurança, de poupança da quantidade de corante utilizado devido à melhor moagem, e um menor tempo de resposta. Quanto ao período de recuperação também é semelhante sendo de 25 anos para os moinhos horizontais semelhantes ao 67 e de 26 anos para o moinho de cesto. O que torna estes 2 investimentos diferentes é o valor inicial, sendo o investimento nos moinhos horizontais 4 vezes superior ao investimento no moinho de cesto. Quanto à substituição da iluminação nomeadamente substituição de lâmpadas fluorescente e de halogénio por lâmpadas LED, há um investimento de cerca de 14.550 € que se traduz numa poupança anual de cerca de 7571,01 €/ano tornando este investimento recuperável em menos de 2 anos. Concluiu-se também que os equipamentos medidos e estimados apenas correspondem a 50% do consumo de energia da empresa, e destes consumos medidos e estimados 50% são relativos aos equipamentos auxiliares.Ribeiro, Maria Margarida MarquesREPOSITÓRIO P.PORTOFraga, Márcio José Gaspar2019-11-30T01:30:15Z20162016-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.22/11061urn:tid:201750376porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)instname:FCCN, serviços digitais da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologiainstacron:RCAAP2025-03-07T10:29:51Zoai:recipp.ipp.pt:10400.22/11061Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireinfo@rcaap.ptopendoar:https://opendoar.ac.uk/repository/71602025-05-29T00:57:30.032906Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) - FCCN, serviços digitais da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologiafalse |
dc.title.none.fl_str_mv |
Auditoria energética a uma fábrica de tintas |
title |
Auditoria energética a uma fábrica de tintas |
spellingShingle |
Auditoria energética a uma fábrica de tintas Fraga, Márcio José Gaspar Energia Auditoria energética Eficiência energética Energy Energy audit Energy efficiency |
title_short |
Auditoria energética a uma fábrica de tintas |
title_full |
Auditoria energética a uma fábrica de tintas |
title_fullStr |
Auditoria energética a uma fábrica de tintas |
title_full_unstemmed |
Auditoria energética a uma fábrica de tintas |
title_sort |
Auditoria energética a uma fábrica de tintas |
author |
Fraga, Márcio José Gaspar |
author_facet |
Fraga, Márcio José Gaspar |
author_role |
author |
dc.contributor.none.fl_str_mv |
Ribeiro, Maria Margarida Marques REPOSITÓRIO P.PORTO |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Fraga, Márcio José Gaspar |
dc.subject.por.fl_str_mv |
Energia Auditoria energética Eficiência energética Energy Energy audit Energy efficiency |
topic |
Energia Auditoria energética Eficiência energética Energy Energy audit Energy efficiency |
description |
O principal objetivo deste trabalho visa melhorar a eficiência energética da empresa, através da determinação do consumo energético de todos os equipamentos, descobrindo assim quais os maiores consumidores de energia e então proceder à otimização energética dos mesmos. Além disso foi proposto outro objetivo, o de calcular os gastos de energia por quantidade de produto. Inicialmente fez-se uma análise à empresa utilizando as faturas de eletricidade e os dados de produção do ano 2015 de forma a determinar quais os meses em que se consome mais energia e também em que existe maior quantidade produzida. De seguida deu-se início às medições utilizando o analisador de energia elétrica Janitza UMG 96S equipado com 4 cabos medidores de tensão e 3 pinças amperimétricas, o qual regista valores instantâneos de vários parâmetros elétricos (corrente, tensão, energia ativa, potência, fator de potência, etc.), em intervalos de 5 minutos. As medições foram realizadas por setores, começando pelo setor das tintas plásticas, passando pelo setor dos esmaltes e vernizes e no final nos ventiladores e num dos compressores. No final analisaram-se os dados de forma a calcular os consumos por equipamento e por quantidade de produto fabricado procedendo-se a cálculos para possíveis melhorias. Com este trabalho concluiu-se que devido à baixa utilização dos motores dos dispersores, o sobredimensionamento destes, ou até mesmo a instalação de variadores de frequência eletrónicos não é economicamente viável. Com o cálculo realizado para a viabilidade da instalação de um variador de frequência eletrónico num dos equipamentos, o período de recuperação foi de 24,7 anos, o que torna o investimento não viável em termos económicos. No entanto existem outras razões que justificam a necessidade de investimento num variador de frequência eletrónico para o dispersor 50. Estas razões são nomeadamente a falta de peças que possam ser utilizadas para substituir peças avariadas do variador atual. Esta situação tem-se verificado com frequência ultimamente. Foram também analisados os investimentos em novos moinhos e num novo compressor, sendo o compressor um investimento de 35800€ recuperável ao fim de 4 anos. Analisou-se a substituição de 4 moinhos já existentes por 2 tipos de moinhos diferentes (um moinho de cesto ou quatro moinhos horizontais semelhantes ao moinho 67), sendo que ambos traziam vantagens a respeito de segurança, de poupança da quantidade de corante utilizado devido à melhor moagem, e um menor tempo de resposta. Quanto ao período de recuperação também é semelhante sendo de 25 anos para os moinhos horizontais semelhantes ao 67 e de 26 anos para o moinho de cesto. O que torna estes 2 investimentos diferentes é o valor inicial, sendo o investimento nos moinhos horizontais 4 vezes superior ao investimento no moinho de cesto. Quanto à substituição da iluminação nomeadamente substituição de lâmpadas fluorescente e de halogénio por lâmpadas LED, há um investimento de cerca de 14.550 € que se traduz numa poupança anual de cerca de 7571,01 €/ano tornando este investimento recuperável em menos de 2 anos. Concluiu-se também que os equipamentos medidos e estimados apenas correspondem a 50% do consumo de energia da empresa, e destes consumos medidos e estimados 50% são relativos aos equipamentos auxiliares. |
publishDate |
2016 |
dc.date.none.fl_str_mv |
2016 2016-01-01T00:00:00Z 2019-11-30T01:30:15Z |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/masterThesis |
format |
masterThesis |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/10400.22/11061 urn:tid:201750376 |
url |
http://hdl.handle.net/10400.22/11061 |
identifier_str_mv |
urn:tid:201750376 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.none.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) instname:FCCN, serviços digitais da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia instacron:RCAAP |
instname_str |
FCCN, serviços digitais da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia |
instacron_str |
RCAAP |
institution |
RCAAP |
reponame_str |
Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) |
collection |
Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) |
repository.name.fl_str_mv |
Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) - FCCN, serviços digitais da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia |
repository.mail.fl_str_mv |
info@rcaap.pt |
_version_ |
1833600775112097792 |